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楼主: victor

[插头插座] 请高手们帮分析这款插头不良原因及方法

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 楼主| 发表于 2009-3-18 09:36 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
测量铜片铆合CH值, 宽*高  2.94*2.14 % U( d2 ^& ?3 Y$ Q3 z4 S% P. _
用的GEM  97675
发表于 2009-3-18 10:01 | 显示全部楼层
不是铆压的问题,就是压力大,或者说夹线不够紧,冲断了。因为这是VCT的线,直径比较大,相同的压力,面积大了意味着什么,大家都清楚了吧。
8 }& ]9 B4 n  E6 e, K压得过紧,断线的部位在喇叭口之内。
 楼主| 发表于 2009-3-18 10:14 | 显示全部楼层
引用第11楼jeremyho88于2009-03-18 10:01发表的  :7 X4 l  T# l( x! ?: y# U* S9 a
不是铆压的问题,就是压力大,或者说夹线不够紧,冲断了。因为这是VCT的线,直径比较大,相同的压力,面积大了意味着什么,大家都清楚了吧。3 Z! y; z% D' [2 Y5 u# N
压得过紧,断线的部位在喇叭口之内。

: J% N5 s& ^' _1 z% N% q* `, o何老板的分析与我们的分析差不多,只是我们目前真不知道要怎么样下手解决啊
发表于 2009-3-18 11:04 | 显示全部楼层
凭着个人的10年插头生产经验分析一下,不过只代表个人观点:8 o& z0 I9 l3 ~9 @
1.测试一下导体延伸率4 d) R' J3 ^/ m1 W" {' `- X( \
2.测量铜片铆合CH值宽*高 2.94*2.14 ,3 B  L7 ]. q/ G- V4 j4 A
3.在成型时把线材往里推一点,让线材芯线成弯屈状态,这三个环节能过,就一定没问题8 X+ e/ x8 k5 g1 [) p: S+ o. H
呵呵,但愿对你有帮助.
发表于 2009-3-18 11:55 | 显示全部楼层
本人建议:请用两次注塑,内骨架用PP或PBT来包裹住脱皮时的两个绝缘线芯.这样可以解决两个问题:1.解决你在外被注塑时将电线拉直时与注塑压力之间的力,从而解决你的产品不会因此而导体全部断掉;2.也可以增加插头的弯曲测试的通过率
发表于 2009-3-18 13:11 | 显示全部楼层
楼上说的用两次成形使得工艺多了一道工序不是麻烦吗?建议电线的延伸率加大。还有,将模具成型的进料点位置改一些,看到楼主提供的图片。进料点的位置正对着断了的芯线。进料点就保留网尾上的就好了。
 楼主| 发表于 2009-3-18 15:32 | 显示全部楼层
很感谢各位的建议!' U( E+ @( [& F6 v& G

! ^- B3 t& t, ^7 d! s& x0 Z用两次成型,当然不可取,增加工序增加成本.......
$ a) R: ?( a) X3 J, _5 |进料点目前也是在网尾上,没有冲到芯线..8 x- @8 ~  d" b/ s% N. U
将芯线向前推这点,,我们需要进行可行性评估了,需要一点力量才行...8 y. q; ~+ _4 i( Z
目前我们只进行两项更改测试 ; {; U8 L% W5 x6 A1 @
1.将网尾做小点,适当压住 电线
& X! f: e9 X8 {* }) |3 Z" t& {# x/ }2.更改铜片为双铆脚,铆PVC部份稍微压一下芯线
发表于 2009-3-19 08:38 | 显示全部楼层
楼主不知道你改的结果怎样了
发表于 2009-3-19 09:18 | 显示全部楼层
剥线时,线芯已经损伤,注射时胶一冲就断开了.我以前也出现过.
发表于 2009-3-19 09:58 | 显示全部楼层
引用第10楼victor于2009-03-18 09:36发表的  :
. ]" Y$ d( L) g" J2 j% G测量铜片铆合CH值, 宽*高  2.94*2.14
, F4 C% D3 m% x8 p用的GEM  97675
楼主有没有做过压着鉴定?# B9 f0 B; E4 \. l
就是说你选取压着的CH值时,有没有做一个上下极限高度的确认和筛选?
( B  w; V7 Y# r' y. t我们一般的是选取5个高度。以0.05mm为一个等级。
. l" Q( S, I! Q, D6 O比如你选的2.94,
  c9 {! h) H- b! N4 Z( N1 F! y那就做2.84;2.89;2.94;2.99;3.04五个高度的拉拔力的确认。每种高度压着5pcs~10pcs来进行测试。/ D$ ?9 p+ g8 {" r2 S6 a
如果结果相差不大,不理想的话,可以朝你想要的高度做多几个值来确认,以提供最良好的高度选择。/ }. M9 J! i( X/ z" H! A+ \
注意,压着时,留下喇叭口是很重要的!(就是在刀模上倒角)2 y- O' L: G! Z
* ]& g( P9 c0 f' q' e8 d8 O
还有,有没有做压着后端子与铜丝的断面确认?
$ r" g5 k% f% t* D将压着后的端子磨掉喇叭口。直到留下你测量CH值中部的地方。
( m9 Q/ ^6 w( R  f: c' z用油石或者目数小的砂轮都可以。
) o6 U8 W) K/ ?9 q: Q断面要求平滑。
0 T  c7 x5 i1 t9 O- f: B再用硝酸清洗掉断面。: X( ^- c  v5 x. F# L
在放大镜底下(一般放大15~20倍)观察铜丝压着后的结构。检查铜丝是否被压紧并与包铜结合良好。# O8 J3 F5 o% l7 u* Y9 N

; }! f8 i) F# C7 }9 x  Y% ^, q
' D1 u4 E$ D5 j8 eVCT的外被很厚。成型模具压网尾处要改善。压紧电线。(模具网尾是否是活动的,如果是活动的,建议换过重做一套网尾好了。注意压线位置可以由紧慢慢改松。看成型效果。)
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